東龐礦特大突水災害治理
關鍵詞 奧灰陷落柱 特大突水 水害治理 東龐礦
1 導言
2003年4月12日,河北金牛能源東龐礦在2903工作面掘進過程中發生了2#煤層奧灰陷落柱特大突水災害。雖經全力組織搶險救災,但因突水量遠遠超過礦井最大排水能力,5天后礦井被淹。其后全力以赴投入注漿堵水工程。8月16日開始礦井試排水,9月29日,一水平(-300m)開始恢復生產, 11月11日即恢復一水平(-300m)采掘工作面生產。11月24日追排水至-480 m,12月5日恢復了二水平井底水泵。 12月27日,通過了中國煤炭工業協會組織的全面恢復生產的安全評價。到2004年8月31日,測定二水平涌水量為120 m3 /h,生產煤炭101萬t,贏利12億元。
11 突水工作面概況
東龐礦1983年建成投產,核定能力為240萬t;采用立井、暗斜井多水平開拓,目前開采-300m和-480m水平。主采2#煤,配采淺部9#煤。精查地質報告預計開采2#煤時,礦井正常涌水量為6324 m3/h,最大不超過正常涌水量的1倍。礦井水的主要來源為 2# 煤頂板砂巖含水層水,約占礦井涌水量的77%。歷年礦井涌水量不超過210 m3/h。礦井排水能力一水平(-300m)為2900 m3/h,二水平(-480m)為2000 m3/h。礦井地質條件類型為Ⅱ類,水文地質類型為中等類型。
2903工作面位于二水平南翼,設計走向長1370m,斜長175m,傾角13°,煤厚43m,地質儲量140萬t;煤層埋深580 m,煤層賦存穩定,單斜構造,結構簡單,屬高級儲量區,勘探精度滿足設計要求。附近東17鉆孔未見地質異常,相鄰的2901工作面在開采時揭露斷層落差18m,涌水為頂板砂巖滴淋水,涌水量10 m3/h。在2903工作面掘進揭露時,巷頂局部有淋滴水,水量5 m3 /h,經化驗為頂板砂巖水。
12 突水淹井過程及分析
4月12日8時47分,當2903工作面下巷掘進至750m處時,迎頭突然出現來壓片幫和涌水,此后突水量劇增,4個多小時后二水平泵房被淹,此時突水量約12000 m3/h。15時在突水點西側距離2500m處的奧灰地表水文孔觀測水位下降1550m;19時最大峰值突水量為74000m3/h。17日18時54分,礦井被淹沒,測算此時突水量為7000m3/h。
二水平被淹后,為力保一水平不被淹沒,曾采取措施將清水泵改造為污水泵,使最大排水能力提高到4200m3/h。組織施工了地面排水工程,并緊急租賃、安裝2臺500m3/h潛水泵。
突水后,來自科研、高校、地勘和有突水危險礦區的防治水專家,參加了整個搶險救災指揮決策的技術咨詢,防治水專家經過廣泛討論與分析后認為:到本次水災前,在太行山東麓峰峰、邯鄲、邢臺、井陘礦區等范圍內,2#煤均從未發生過陷落柱奧灰水突水災害。由于突水后地面奧灰水文孔的水位速降,降幅達29m。根據水量巨大、出水迅猛的特點和水質化驗,確定突水源為煤系地層基底奧灰強巖溶水。突水前未見突水征兆。在距突水點90m的東17鉆孔,終孔層位為9號煤底板,未揭露奧灰且封孔良好,未見地質異常,不可能為鉆孔突水。故可確定在該突水點附近存在導水隱伏陷落柱。
2 巷道注漿堵水設計
突水災害發生后,首先通過綜合物探及鉆探查清隱伏含水、導水構造形態,分布范圍和富水特征,以盡快為搶險救災和陷落柱治理方案提供依據。
21 陷落柱(綜合)探測
選擇加密三維地震探查突水體位置及邊界形態,采用瞬變電磁和直流電法探測突水體富水性及其分布特征,再通過鉆探查清隱伏含水、導水構造邊界參數。
三維地震勘探認為,區內發育一陷落柱,發育高度達到新生界底部,2#煤層處長軸120m,短軸72m,陷落柱邊緣距2903下巷出水點約5m左右,距2901采空區最小煤柱50m;電法探測認為,突水構造含水性較好,2#煤層處陷落柱長軸110m,短軸60m,陷落柱距2901采空區下側最小煤柱約65m。
采用瞬變電磁法和大功率高密度直流電法探測陷落柱距2901工作面下側煤柱寬度。瞬變電磁探測認為:短軸約50~80m,長軸約120m,發育高度達到上石盒子下部(-320m),最小煤柱寬度為65~75m。
為防止通過已開采的相鄰的2901工作面發生二次突水,在物探陷落柱長軸頂端2901采空區側又布置了一個定向探查孔(T1孔)。經過定向鉆探確認,陷落柱上部邊界與2901工作面下側之間實際最小煤柱寬度大于85m,滿足《礦井水文地質規程》關于含水、導水構造防隔水煤柱寬度的要求。
22 巷道注漿堵水設計
突水點位于2903工作面下巷距迎頭20m左右的位置,物探探測初步成果認為突水體為奧灰巖溶陷落柱,其長軸約120m,短軸約70m。據此提出治水方案設計。
?。?)治水方案的確定。根據陷落柱突水特征和物探初步結果,考慮到突水陷落柱與2901工作面的煤柱已經過回采動壓1年時間的考驗,基本可排除突水可能性,目標巷道位置準確,可充分利用當時的“充水條件”向巷內快速灌注骨料,有利于快速建成巷內阻力段,為注漿封水創造良好條件。因此采用施工地面鉆孔,先堵陷落柱過水巷道的方案,該方案分2個階段,先堵巷封水,用半年左右時間恢復生產,再在恢復安全生產的同時做探查陷落柱的工作,在確定陷落柱空間位置后再根治,這樣既可少排水,節約資金,又可提前恢復生產約05~10年。經論證后確定了封堵過水巷道的設計方案。
圖1 過水巷道封堵方案設計平面圖(略)
?。?)工程布置及施工設計要求。距巷道迎頭20m突水點外5m處布置G 1號鉆孔,并自G 1號孔以外每隔15m布置一個鉆孔,共布置8個鉆孔進行骨料充填及注漿封堵,在巷內形成105m長的“堵水段”,截斷過水通道。
巷道封堵工藝設計及步驟。巷道打透4個鉆孔后開始進行注骨料工作,留1~2個孔進行注料時的放氣。采用大水流噴射快速填注工藝進行骨料填注,水固比不小于6∶1,后期水固比10∶1以上。骨料有砂子和粒徑從5~70mm分級石子。注骨料前,安裝鉆機以備捅孔。骨料填注過程中要定期探測骨料堆積高度。當每個孔骨料均填注到巷道頂板之后再用細砂充填。充填封頂時,經反復下鉆透孔及沖掃,仍不能使骨料落至頂板以下時,表明巷道已充滿,可開始注漿。
按照巷道封堵設計,整個注漿過程大體分為3個階段,孔底(巷內)旋噴注漿、巷內充填升壓注漿、檢查加固注漿(高壓加固注漿)。
3 巷道注漿堵水施工
總體設計布置8個鉆孔,平均孔深581m,總鉆進量為4648m。為加快注漿堵水工程。決定鉆孔施工由中原石油鉆井一公司、華北油田修井大隊、中煤大地公司、鄭州煤電地勘公司承擔。注漿則由鄭州煤電地勘公司負責。
31 鉆孔施工
巷道注漿鉆孔單孔深度581m,目標巷道寬度僅45m,透巷難度很大,測量定位至關重要。利用與北京大學共同開發的地測信息管理系統、T2經緯儀和DI-20測距儀在地表標定鉆孔位置,再用GPS定位系統復檢孔位。
首先透巷的鉆孔是6#孔,工期15天,由中原鉆井一公司施工。北京中煤大地公司的鉆機設備系2002年我國首次引進的美國車載T685WS型風動鉆機,采用風動潛孔錘鉆進,高速氣流循環攜帶巖粉。鉆孔采用電子單點照相測斜儀測斜,24小時監測孔斜情況,施工5#和2#兩個注漿孔,工期分別為11天、10天。鉆孔施工工期共46天,鉆進進尺4607m。各鉆孔透巷誤差小于05m,質量符合設計要求。
32 巷道鉆孔骨料灌注及注漿
骨料灌注采用的是水射流沙石自重連續灌注法。骨料充填后,將巷道管道流變為滲透流,逐步增大沿程阻力,減少陷落柱出水量。投注排水量不小于80 m3/h。骨料粒徑按先從小到大、再從大到小的原則投放,骨料固相比為1∶1。共注入骨料4283 m3。
在巷內骨料充填、封頂后,建成足夠長度和強度的“阻力段”,把巷內的“管道流”改造成“滲透流”,再對各注漿孔進行旋噴注漿、充填注漿、升壓注漿、引流注漿,將巷道堆積物、巷道頂底板以及巷幫膠結成一個整體。其主要步驟為:①注前壓水;②制輸漿;③漿液壓注;④串漿處理;⑤停止注漿。
巷道鉆孔注漿從6月8日開始到9月22日結束,旋噴注漿水泥325t,充填注漿水泥14507t,升壓注漿水泥2368t,引流注漿水泥9176t,合計注水泥26376t。
33 注漿效果分析
每個注漿孔歷經了充填注漿、升壓注漿和加固及引流注漿過程,除了對2903下巷進行了全斷面封堵注漿外,對巷道頂底板均進行加固注漿封堵。單孔注漿結束時進漿量不大于50L/min,孔口壓力5MPa,孔底壓力達 10MPa以上,維持時間不少于30min。單孔注漿質量均按設計驗收合格。
本項注漿堵水工程不僅巷道的截流封堵質量可靠,對2903下巷從其頂板巖石導水裂隙到2#煤底板以下的巖層導水裂隙均已進行了封堵加固,而且還充分利用和發揮了“引流注漿”的條件,盡最大努力部分地改造了陷落柱及其周邊的其它導水通道,有效保障礦井今后的安全生產和減少礦井總涌水量。排水試驗初期,觀26奧灰孔水位略有下降,尚有部分泄漏。為此進行引流注漿堵水。歷經反復引流注漿,共注水泥9461.5t,不僅有利于巷道堵水,更對陷落柱連通的各含水層起到了封堵作用。
4 排水復產工程
復產工程的重點是追排水工程,一通三防系統恢復,井下供電和排水系統的恢復,井下冒頂處理和防治水以及工作面設備和出煤系統恢復等。
4.1 排水設備
自開始突水至9月22日注漿工程結束,測算礦井涌水總量約為1000萬m3。其中礦井總充水量約為680萬m3,另有部分出水滲透到采空區圍巖裂隙中及淺部小礦。
追排水設備為原煤炭部救災中心德國產大型潛水泵6臺,主井安裝2臺揚程550m、流量1000m3/h的潛水泵;副井安裝2臺揚程630m、流量1000m3/h的潛水泵和2臺揚程460m、流量550m3/h的潛水泵;主井、副井排水能力為5100m3/h,實際達7000m3/h。二水平利用一水平泵房排水和副井2臺潛水泵強排。地面排水用內徑14m的鋼筋混凝土管道直通至瞎馬河。
4.2 排水試驗和封堵質量評價
為檢查堵水效果,進行了3個降深的排水試驗。試驗表明-140m井下涌水量與回灌水量的總和預計為825 m3/h。因此,將礦井水位連續排降至一水平后恢復一水平泵房,并追排水到二水平。
經過注骨料和注漿后,奧灰水位全面回升,至9月29日追排水至一水平(-300m),副井水位從-64.59m降至-300m,共排水530萬m3,當時實測涌水量為1100 m3/h,12月25日一水平涌水量為280 m3/h。從9月29日至11月24日追排水至-48003m,共排水260萬m3。至12月25日全礦井共排水9233萬m3。目前水文測孔水位繼續穩定上升。二水平(-480m)的涌水量從650 m3/h(2003年11月24日)持續下降,2004年8月31日測定二水平涌水量為120 m3 /h,且采空區來水量繼續呈穩定下降趨勢。經過各項觀測指標的綜合分析,均表明陷落柱過水巷道已被完全封堵,堵水率達100%。
4.3 生產系統恢復
當礦井追排水降至一水平(-300m)以下時,逐步恢復一通三防系統、井下供電和排水系統,并進行井下冒頂處理和防治水處理,再恢復工作面設備和出煤系統。
井下通風系統恢復順序為先主干后分支,再修復各采空區密閉。逐步恢復排水系統,達到設計排水能力。追排主井井底積水并清淤,恢復主井提升系統?;謴椭醒胱冸娝澳媳币碜冸娝?。大巷冒頂處理,水溝清淤,恢復大巷運輸系統。2003年11月11日工作面恢復出煤。2004年3月至4月曾創掘進單進1005 m/月的歷史最高水平,到2004年8月31日,測定二水平涌水量為120 m3 /h,比突水前僅增加30 m3 /h,且采空區來水量還在繼續下降; 生產煤炭101萬t,贏利1.2億元。
5 結束語
?。?)鑒于突水陷落柱空間形態的探測難度大,探測工期長,而突水巷道位置準確,陷落柱煤柱已經過回采動壓1年的考驗,基本可排除突水可能性。因此采用注漿封堵過水巷道,有利于加快治水工程進度,提前復產,減少損失。在巷道斷面大(15~ 22m2),圍巖強度低(抗張強度為017~020MPa),巷道坡度?。ㄐ∮?°)以及始終處于動水等條件下,注入骨料4283 m3,水泥26376t,設計標準高,且施工質量均高于設計標準。奧灰水位穩步回升, 目前-480m水平總涌水量約為120 m3/h。滯后總涌水量還將穩步減少。這些指標充分證明,治水方案技術先進,安全可靠,注漿工程優良,達到了設計目的。
?。?)在加密三維地震、大功率瞬變電磁和電法、V6可控源大地電磁法、孔內地震等多種物探手段探測的基礎上,通過煤柱側的定向鉆孔探測,突水陷落柱煤柱側的空間邊界形態已基本查明,煤柱寬度符合規程要求,可排除該陷落柱發生二次突水的可能性。實踐證明,復產預案技術合理,切實可行,安全可靠。
?。?)對于突水陷落柱是否根治,或者采用留設防水煤柱的方法,應根據突水陷落柱空間形態探測的具體情況,經過技術、經濟、安全和環保的全面分析及比較,才能確定。東龐礦在綜合物探基礎上,采用定向鉆探,進一步查明了突水陷落柱的空間邊界形態。
?。?)本次突水災害的突發性和導水通道的隱蔽性,是河北省南部礦區類似條件下前所未有的,國內尚屬罕見。為了最大限度地減災防災,要對2#煤開采的水文地質條件重新認識和研究,全面建立水位動態監測系統。上、下組煤開采均應在井上、下全面采取綜合勘探。同時通過技術創新,強化對礦井地質和含水、導水構造規律的研究,不斷提高礦井綜合抗災能力。
參考文獻
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2 陳立武等地測安全保障信息系統研究與應用 [J]煤炭科學技術,20032
3 河北金牛能源股份有限公司東龐礦,東龐礦全面恢復生產安全評價報告,200312