利用礦井裂隙發育規律判明采面異常出水的成因(二)
啟封66-25鉆孔施工過程中,在3上煤以上69mX
95m的鉆孔沖洗液發生漏液現象,由于3上煤以上130
m范圍內沒有強含水層,根據中砂巖的巖性及工作面
實際的揭露情況,判明沖洗液順第三裂隙流失。
4工作面內的水文資料
4.1對3上煤開采有直接影響的含水層
1)3上煤與歡城邊界斷層對盤接口的奧灰強含
水層。因31304-12作面距對盤奧灰強含水層近320m,
無導水通道,奧灰強含水層對該工作面的回采無水
患威脅。
2)下距3:·煤76m的三灰含水層。三灰雖經王樓
斷層和FS3斷層的錯動,但仍然不會對該工作面的回
采產生影響。
3)3上煤頂板砂巖含水層。由于31304為三采區
的首采面,且該面位于小向斜313-1的北翼,3上頂砂水
成為該面的主要補給水源,以靜儲量、彈性釋放為
主,預計最大涌水量為22mn。
4.2工作面出水的經過
4.2.1第一次出水(正常)情況
工作面推進距離約58m,距第三個裂隙組約22
m,頂板出現淋水,無異?,F象,采空區內的水位標高
約為-224.0m,但又進一刀(0.6m)時,采面大范圍
出現淋水,采空區內的水位上升到-222.0m。估算涌
水量約為21.4m3/h,與預計的3上煤層頂砂水的涌水量
數值基本吻合。29hR工作面僅有少量的淋水,水情趨
于穩定。
4.2.2第二次出水(異常)經過 .
當工作面推進到第三個裂隙組時,采面溜尾段
開始出現淋水,10rain后淋水混濁,30min后淋水范
圍擴大到60m,水量增大到17.6m3/h,2h后淹沒溜
尾,估算水量為47m3/h。順頂板裂隙噴出的水中含有
大量的“細沙”和“黃泥’,有的黃泥呈塊狀,粒徑約
5mm,出現了重大的突水征兆,見圖2。
5坑透排除陷落柱的存在
針對出水異常情況,根據水位上漲速度、采空區
貯水量、出水量大小,在標高較低的材料道快速安
設排水設備,配備37kW電機、流量為108m3/h大泵、
qb89mm的排水管線,同時備用兩臺35m3/h的污水泵
進行強排水工作,以控制水位的上漲速度。
在工作面強排水的同時,進行了井下CT坑透,利
用25個定點曲線,采用井下迭代回歸、定參分析,最終
確定了該工作面探測的初始輻射場H0為160db/m,正
常場的衰減系數為-0.30--0.31,由此從形成的吸收
系數等值線圖中,可明顯判斷出前方工作面內無導
水“陷落柱”的存在,只不過存在3個吸收系數較大
的串珠狀條帶,解釋位置基本與3個裂隙組吻合。引
起吸收系數較大的串珠狀條帶區域的原因是裂隙充
填物造成的。
6工作面回采后是否導通侏羅系礫巖水的分析
根據礦井的實際開采參數及參考臨近礦井的資
料,313042E作面回采后形成的裂高約為采高的28
倍,冒高約為采高的8倍,對應的高度分別約為84m
和24m,兩者之和為108m,距鉆孑L資料提供的侏羅
系礫巖含水層最少還有幾十米,不可能在沒有充分
冒落的前提下溝通該含水層。并且根據水樣分析結
果也肯定地判明不是侏羅系礫巖水。
7出水異常情況的最終判明
1)在井下實地采取5份水樣進行實驗室烘干試
驗,結果表明每1kg的水樣中含有3.75g細沙、26.87g
“黃泥”。經實驗室切片及巖性對比證實,細沙和“黃
泥”的主要成份與啟封66-25鉆孔的沖洗液的主要成
份一致,均為啟封鉆孑l鉆進專用的“2號”粘土巖等
物質。
2)31304']2作面的異常出水的原因主要是:鉆孔
啟封過程中的沖洗液順裂隙流失,補給到該工作面
第三裂隙組并形成裂隙允填物。由于回采后壓力的
影響,致使3上煤層頂板超前斷裂后、頂砂水彈性釋放
時,這些充填物隨3上頂板砂巖補給水共同流人工作
面,形成了較為獨特的水色發黃、流出黃泥和細沙等
異常出水現象。
3)由于肯定了工作面異常出水是以靜儲量、彈性
釋放為主的3上頂砂水作為工作面主要的補給水源,
實際生產中采取了強排水措施,強排水的同時,四周
的掘進頭正常生產,歷時4d,順利完成了這次異常出
水的安全防治工作。
(責任編輯:吳自立)